SBR处理洗米废水工艺-水解酸化
点击次数:5595 更新时间:2016-07-03
1 概况 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
表1 废水水质情况 | 新项目 | COD cr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | | 洗米污水 | 1100~1500 | 400~600 | 150~200 |
2 工程特点和设计方案 2.1 工程特点
该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。
2.2 设计方案
洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 3 工艺设计 3.1 工艺设计
工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。  3.2 主要构筑物和工艺设备 大部分搭建物见表2,大部分新工艺环保设备见表3。
表2 主要构筑物及设备一览表 | 顺序号 | 品牌 | 款型、关键图片尺寸 | 微信备注 | | 1 | 积累池 | 钢砼4×1.5×2m | HRT=2h | | 2 | 水解反应过酸池 | 钢砼4×5×2m | HRT=2d | | 3 | SBR想法池 | 钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m | 工作时间段12h,这里面泡水2h,爆气4~8h,沉定2h,排水性1h | | 4 | 鼓罗茨风机房 |
| 巧用原厂房 |
表3 主要工艺设备一览表 | 顺序号 | 各称 | 尺寸 | 规模 | 微信备注名 | | 1 | 污水处理站泵 | 50WQ15-15-1.5 | 2台 |
| | 2 | 曝气池头 | ZBK-A可变气门正时微孔过滤爆气器 | 50个 |
| | 3 | 罗茨送风机 | TSB-50 | 2台 | Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW | | 4 | 止回阀 | H44T | 3个 |
| | 5 | 阀体 | DN150 | 6个 |
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4 处理效果 过程中竣工后,经调校运作普通 后,经取样方法检则,进行处理目的如表4表达。
表4 废水水质检测结果 | 水污染因素 | COD cr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | | 进水并且没有及时正确地处理 | 1500 | 500 | 140 | | 喷水 | 56 | 18 | 8 | 注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 |
从表4就可以确定,有水出水污染*到设计和排放口准则,后该水利工程也能顺利完成了地区干净单位部门的检收。5 讨论 5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。
5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。
5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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